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生產(chǎn)運(yùn)行
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雙甲車間:余熱增效六百萬 換熱器改造釋放裝置潛能
發(fā)布時間:2025-08-13     作者:孫浪       來源:雙甲車間      分享到:

“現(xiàn)在副產(chǎn)的S2蒸汽溫度多少?”

“405攝氏度運(yùn)行穩(wěn)定,比以前高了整整10度!”

“蒸汽流量呢?”

“24.5噸每小時,增幅約88%?!?/span>

8月13日,在三期裝置中央控制室,雙甲車間副主任張寶利與工藝技術(shù)員劉小龍正指著DCS屏幕的兩項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行交流,屏幕上平穩(wěn)的曲線背后,是一次精準(zhǔn)高效的技術(shù)改造——今年7月三期裝置檢修期間,雙甲車間完成了變換工段E7502換熱器及進(jìn)出口管線的改造,從根本上消除了該換熱器副產(chǎn)S2蒸汽產(chǎn)量低、品質(zhì)不足的運(yùn)行瓶頸。

技術(shù)人員中控室交流畫面.jpg

該換熱器因原設(shè)計應(yīng)力不足,在高負(fù)荷運(yùn)行下易出現(xiàn)熱應(yīng)力不均,導(dǎo)致故障頻發(fā),副產(chǎn)蒸汽量長期受限于13噸每小時。隨著三期裝置工藝不斷升級改造、負(fù)荷逐步提升,該隱患成了制約產(chǎn)能及效益釋放的“卡脖子”難題。

秉持“用‘賺錢’的思維去‘花錢’”的經(jīng)營理念,雙甲車間聚焦投入產(chǎn)出最優(yōu)解提出徹底改造方案加大換熱器進(jìn)出口管徑,降低壓降與局部沖蝕風(fēng)險,改善流動與傳熱條件;換熱器結(jié)構(gòu)由列管式調(diào)整為U型管式,換熱面積增加約50%,同時有效降低熱應(yīng)力集中的情況顯著提升了內(nèi)部結(jié)構(gòu)可靠性。

改造成果很快在檢修后的運(yùn)行中得到驗(yàn)證——副產(chǎn)S2蒸汽溫度從395攝氏度升至405攝氏度,產(chǎn)量從每小時13噸躍升至24.5噸,經(jīng)測算全年可新增經(jīng)濟(jì)效益超600萬元。實(shí)現(xiàn)低品質(zhì)蒸汽向高品質(zhì)蒸汽有效轉(zhuǎn)化的同時,確保在高負(fù)荷工況下高效回收并利用熱能。此外,變換工藝氣進(jìn)入循環(huán)水換熱器前的溫度降低約10攝氏度,有效減輕了循環(huán)水系統(tǒng)的換熱負(fù)荷,進(jìn)一步提升了三期裝置系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性,真正實(shí)現(xiàn)了“熱能高品質(zhì)轉(zhuǎn)化、高負(fù)荷高效回收,廢熱應(yīng)收盡收”的目標(biāo)。

此次技術(shù)改造,是陜煤集團(tuán)“四種經(jīng)營理念”在集團(tuán)公司生產(chǎn)一線的精準(zhǔn)落地。雙甲車間以一次設(shè)備改造實(shí)現(xiàn)了蒸汽品質(zhì)與產(chǎn)量“雙提升”使投資真正轉(zhuǎn)化為可持續(xù)的“潛力股”。